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迪威网友33ae47
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全三维打印帆船模型。为0.2喷嘴优化(重量减轻)

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发布时间:2021/4/28 14:44:00
概述
这是相同的沃尔特的完全印刷滑翔机模型,但优化为0.2毫米喷嘴,以减轻重量和调整一点,以提高印刷精度。
原来的设计看起来很有趣,但有太多的抱怨,导致飞机太重。所以我不得不重新设计一些零件,保持整体设计不变。
我上传Solidworks模型,以便您可以添加更多的调整,如果需要的话。
更新日期:2015年6月14日:我完成了保险丝的打印和电子元件的安装。包括电池在内,最终重量为636克。塑料零件是320克。
但是我怀疑这架飞机能飞,重量不是问题。真正的问题是重量对中,这是57%的翼群(尾巴太重,相比鼻子)。正常飞行应该是25-30%。换句话说,飞机一起飞就要坠毁。
2015年6月29日更新:我重新设计了保险丝。我把主引信身体进一步的鼻子,延长总引信 尾巴长度约30毫米,同时保持机翼刺伤距离约相同。我还减少了尾部零件的直径以及壁厚,以减轻一些重量。
这一切都应该移动到25-30%的重心取决于电机和道具
我刚开始打印这些部分,所以也许我会添加更多的调整到STL文件。
2015年7月12日更新:小更新只是修复了保险丝主要部件的一些问题。
我完成了保险丝零件的印刷-每件都非常适合。
仍然停留在垂直刺重新设计。
2015年8月15日更新:完成垂直刺的设计。我保留了整体形状,但不能复制翼型。想一想,没什么大不了的。
因为尾巴变窄了,我不得不减小舵角的尺寸来固定尾巴。我还更新了电机安装部分。
我正在组装模型。稍后将发布更新的照片和重量总结。
2015年8月25日更新:首航时间不长。仅仅3秒钟:)它绕了一圈,垂直撞在了鼻子上。
它可能由以下原因之一(不止一个)引起:
尾巴还是很重
空转状态下横刺设置不正确,导致飞机持续俯仰
刺刀座有巨大的反弹。它可以打几度,这可能是太多的完全偏转刺
我代表一些零件,是破碎的坠毁-机翼尖,机翼中心,电机安装。然后我可能会调查我是否可以使用波顿水平刺(以减少反弹)
2015年9月14日更新:第二次飞行也结束了way
不知道发生了什么。我消除了电梯上的所有反弹,将电梯设置为3度下降,再次检查CG约为30%。
我将有一些与c平面造型大师coulting。然后决定我应该在模型中修复什么。
2015年11月25日更新:再次进行设计变更
鼻子变得更长了
改变电机安装角度为4度向下,以解决沉重的螺旋桨动量
保险丝部分很少有小改动,大多是减轻重量
机翼部件未受影响
这应该使重心更靠近鼻子,现在应该在20%左右
我正在印刷这些零件。会再做一次尝试
2016年9月4日更新:终于鼓起勇气再次尝试飞行。
正如我建议的那样,我去了一块长着高草的地。在那里,我试着从一个小高度扔飞机好几次。我的印象是我扔得够快,但视频显示速度太小。显然,飞机需要更高的飞行速度。否则它落在左翼。
机动飞行(推力为30%)稍微好一点,但我仍然无法理解如何修剪它的权利。CoG是20-25%,但当我加上更多的推力时,飞机的机头升得太高了。最后,我不得不修剪电梯,直到它停止向舵。没有多余的空间修剪。幸运的是它起了作用。
最后我增加了推力,它起飞了!!不过,这次飞行并不算太长。我不能把它转回去。每次我试图转动它,它都会掉下来。最后它把鼻子抬得太高,做了一个环,然后我完全失去了控制。
撞车后我发现的另一件事是车太热了。它肯定需要冷却。
这是我尝试的视频。如果你觉得无聊-直接去1:51的航班。
总结我的发现:
飞机需要速度才能飞行,它不滑行,而是立即下降
方向舵不能像它应该的那样转动飞机
无电机冷却
CG还没有到位,需要往前挪一点。
没有足够的空间让电梯移动(固定重心会有帮助)
看起来有一个巨大的螺旋桨动量把飞机拉向上和左
接下来呢?我不得不为我的下列行为感到遗憾:我将不继续从事这个项目。现在是时候继续前进了。我还有很多其他的项目要做,而不是停留在这个项目上。不过,我很高兴看到你的照片和混音。
在项目期间,我在不同领域获得了丰富的经验:
如何在Solidworks中设计平面模型
如何计算基本平面参数
如何选择合适的打印材料
学了很多3D打印的东西:不同的切片、喷嘴、打印速度和温度等等
如何建立适合其飞行的模型
我仍然对3D打印飞机的想法感兴趣。但下一次会有所不同。我宁愿有至少4通道控制(添加爱列罗)和我喜欢起飞的车轮上的地面。我还没有选择一个模型,但我有两个想法。
敬请期待。
设备
我用了这些电子元件
电机-Turnigy 2209 1050kv 28匝15A
Prop–在10x6直接驱动、APC 10x5和SF 10x4.5之间选择
伺服–Hobbyking HXT900
接收机–6路(计划改为3路接收机)
ESC–Turnigy毛绒18A
电池–紧凑型1300mAh 3S
这是我的体重数据(以前的尝试)
机翼总计,包括碳棒-231g
保险丝印刷零件–129g
电子设备总计–636g
我上传重量表作为一个Excel电子表格。重量对中计算见第二页。
更改的零件描述(与Walt的veion相比)
翼子板:
壁厚减至0.4mm。当使用0.2毫米喷嘴时,这将强制正好2个周长(外部和内部)。这两个边缘粘在一起非常好,给额外的力量(当印刷原始STL有一个内外墙之间的距离,因此印刷模型的力量是相当差的)
每20毫米增加一对额外的2毫米肋骨-这有助于保持机翼形状更准确,抗弯曲
拆下挂钩,安装sectio。原来的钩子太容易折断。Itead I在顶部和底部添加了增稠剂,以增加粘合面积
翼尖:
它现在是空心的,肋骨是实心的。
底部同样加厚以增加粘合面积
机翼中心连杆:
原来的文件有许多洞,可以减轻重量。但是这些洞需要在周围印上一对周长,这就增加了一些重量。结果表明,无孔模型的填充重量比原有孔模型的填充重量轻5%。
原来的模型有一个错误周围后方螺丝孔。我无法修复它,但它不会对结果质量造成影响(打印后可以很容易地去除一小块多余的塑料)
我在螺丝孔里加了小薄膜。需要正确打印天花板和上面的孔。薄膜可以很容易地用钻头去除
我不喜欢支持,但他们的工作非常好,这一部分。
如果你不喜欢支持你可以打印这个模型使用桥梁。我在solidworks文件中添加了一些墙和支撑桥,但是它们在默认情况下是禁用的。这些墙应该在印刷后拆除。
水平稳定器:
同样的技巧(如翼尖)在这里也起了作用。我把刀刺重新设计成中空的肋骨
保险丝:
我完全重新开发了保险丝。我的保险丝比原来的轻两倍
将外壳厚度减至0.6mm–这足以保持其形状,但重量较轻。
减少了主要零件的厚度,增加了大孔以减轻重量
重新设计伺服安装,改变伺服布局,使直碳推杆可以用来代替波顿。
伺服安装孔的设计,以适应HXT900伺服
电机安装设计适合我的Turnigy 2209电机。安装孔为16和19毫米,并与许多其他电机兼容
保险丝外壳零件现在安装有特殊挂钩。没有螺丝钉。对于前面的部分,我设计了一个刺刀式安装
尾部身体稍微向鼻子移动以固定重心。保险丝在鼻子处稍微长了40毫米。
机翼安装移近尾翼(固定重心)。为了保持尾翼的刺距,尾翼稍微延长了一点
尾部:
尾径减小到20mm,厚度减小到0.8mm
尾翼长度延长以保持机翼刺距
水平稳定杆和连杆零件保持不变
微调器:
我没有40毫米旋转器,所以我只是设计了一个可打印的。我从另一个坏了的纺纱机上拿了夹头、间隔棒和螺母。
更进一步减轻体重
也有可能减少机翼重量甚至更多。这个想法是减少壁厚为0.2毫米-与喷嘴尺寸相同。但这需要额外的几根肋骨。
不幸的是,我在印完翅膀后就有了这个想法。我打印了两个部分(只是为了评估方法),但不是整个机翼。翼部重约9g,翼尖约10g。这一切都给预计机翼重量约150克。
印刷件表面不太光滑,需要一定程度的打磨。
我上传了这些前缀为*的文件。如果这种方法对你有效,请给我一张便条。
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