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迪威网友eb141b
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扩大罗斯托克

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发布时间:2021/9/18 16:38:00
这是一个基于约翰罗斯托克的线性三角洲3D打印机,它已经被放大到大约两倍的打印量。
所有3D打印和激光切割零件均由Artilect Fabbab Toulouse制造。
这项工作仍在进行中,因此您可以在下面找到关于构建和设置的类似博客的故事:
2013年8月30日发现其中一个托辊端开始出现裂纹,因此,托辊端的设计更新为更坚固,并更好地安装端部止动块。
更新的惰轮端部设计(V1.2)有:
2013年8月27日,安东尼奥·本奇尼(Antonio Bencini)发现了一个有趣的改进,将磁性轴承应用于扩大的罗斯托克,这真是太酷了!
平台:
运输:
2013年8月23日度假回来。。。
在Zoltan的评论之后,我意识到我忘记了放置平台STL,现在已经更正了。不管怎样,它与原来的罗斯托克一号没有什么不同。
2013年7月9日扩大的罗斯托克开发项目演示(法语,抱歉用英语发言) campaign=share&utm\u medium=copy
2013年6月15日精细校准
按照以下建议的流程,改进挤出机的校准:
Triffid Hunter:
Tantillus:
执行回缩校准,在摆弄了各种回缩值和额外长度值之后,我没有注意到太多的改进,甚至没有注意到太多的差异,直到我偶然发现了这个讨论 mm/min左右,而不是mm/min。
2013年6月9日部分更新
2006年3月3日在图卢兹Artilect Fablab对打印机进行降级(在那里重新组装的图片)。
增加了电缆拉幅器,可在不摇晃的情况下提高速度
i使热端能够在不影响热端温度的情况下高效冷却
韦德挤出机驱动装置中的追逐运动。
2013年5月25日完美贴合印花!
由于小部分存在热问题,我决定测试更大的印刷品。
我买了一个六面花瓶
MaakMijnIdee
采用蓝色PLA 0.2mm层厚打印,贴合层207摄氏度,其他层197摄氏度,速度为普鲁萨标准设置的40%(5小时打印时间)
结果很好:)是时候加速了。。。
2013年5月22日更大、更精确但仍然存在热问题
稍微收紧皮带以提高准确性
在没有通风的情况下(仍然以低速)扑向大型猫咪露西(蓝色)
低部位,具有良好的层预见性
人们可以注意到猫头周围有一个问题,这使它看起来像青蛙。这是由于材料过度软化和部分脱皮造成的。
2013年5月21日验尸和复活
我去见了E-Motion技术人员,他们拿着我死去的J-Head,经过验尸分析,他们发现晶体管读数不正确,应该在90k欧姆左右,是120k。他们非常友好&帮助我修复了头部。
现在恢复正常校准热敏电阻。
2013年5月20日J-Head掉了头!
在勒紧裤腰带以获得更大的预见力后,试图再印一张《猫露西》的照片,但挤出机又出了问题。我试着做一个手动挤压,温度设置为210摄氏度,在那里感觉很奇怪,挤压机的步进机似乎强迫显著地跳过了一些步骤,但PLA只是懒洋洋地出去了。
突然,我的头开始动了起来,在我还没来得及停止mai power之前就爆了。
2013年5月19日与猫搏斗
今天我试着打印一些比立方体更好的东西,但仍然相对较小且简单,所以我选择了Lucy the cat
昨天打印立方体时,我意识到它需要冷却,所以我安装了一个电脑风扇(这是后续工作困难的原因)
正如您在图片的第二行所看到的,在获得类似STL的东西之前,已经发生了几次失败。长话短说,在J-Head热端的黄铜部分顶部测量温度,该热端与kapton胶带层稍微隔离。然而,热端的尖端没有弯曲,并且会变得更冷一些,以达到PLA的高湿度粘度,从而显著降低流量。
同时闭合灯丝推进轴的齿。
将温度提高10摄氏度,清洗挤出机是解决方案。
看最后一张露西印刷的照片,它还不完美,这一层还没有很好地结合起来,所以我的下一个任务将是与这出戏斗争,以确保一切都结合起来。
此外,我还需要在挤出机上工作,因为目前韦德的挤出机位于平台顶部,限制了印刷机的移动,我还没有订购管道来制造最初计划的波顿挤出机。当我开始意识到展台系统有不同的优势和缺点时。我想解决的办法可能是设计一个可交换的系统。
2013年5月18日稍微好一点。。。
刚刚又做了两个降温打印和挤出机进料,现在它开始看起来像一个非常小的立方体10mmx10mm。(见图)
17/05/13合身印花!!!
在没有成功让Repetier工作的情况下,我想我需要一台atmega1284来取代Gen7附带的644,但它缺少Delta printe的内存。
我终于找到了一个10uH的自我来取代原来的100uH的自我,并且摆脱了棕色的
在过去的一周里,我不得不开车把打印机移动几百公里,显然它不喜欢它,因为一些部件,尤其是接头上开始出现问题。
今晚很晚的时候,我终于尝试了一个合适的打印:一个10毫米的立方体,有太多的塑料饲料和热端太热,所以结果不是很好看到图片和视频
还有一些工作要做,以获得高质量的打印。不管怎样,我很高兴最终能够有一个合适的打印。
2013年5月12日有点令人沮丧
我最终设法让repeter固件加热热端(温度测量需要校准)
出于某种奇怪的原因,它需要在床上或插头上&而不是挤出机上,我想我需要去看看固件的引脚布局。
但是使用repetier,我无法使轴移动!
所以我让轴在马林鱼上移动,挤出机在Repetier上加热。。。
2013年5月11日,试图让它变热
猛击热端
装配挤出机(韦德)的最初计划是使用聚四氟乙烯管将挤出机(波顿)与热端连接,但我没有该管,因此它将直接安装在平台上。同时限制速度和振幅。
我们和一个朋友一起将热端组装到挤出机上,然后在电路板上进行试验。我们非常失望地看到仍然有0摄氏度的温度读数。我现在才意识到,在06/05的时候,我用来阻止broun out问题的快速修复程序禁用了温度。而且,我还无法通过这种方式来彻底纠正停电问题。
因此,我尝试使用内存设置较低的Repetier固件&它似乎可以工作。(其余部分仍需正确配置。
再次尝试使用Repetier固件的加热器,结果显示-55degC,这让我们感觉很奇怪,因为之前我们测试的热敏电阻电阻大约为114k欧姆。
2013年5月10日大量问题和一些解决方案:
在解决了下面描述的所有问题之后,它最终制作了一些合适的、像样的图纸,请参见视频:
用于添加到可下载文件中的图形的Marlin配置文件和测试STL。
找到了昨天的homming问题的解决方案,必须降低固件的最大速度。
还有一个轴没有正常移动。在fit时,我认为它失去了步数,所以我试图增加驱动器的电流,但没有成功,我甚至没有结果地切换驱动器,最终发现是皮带轮不够紧。
一旦解决了这个问题,我又回到绘图实验中,由于某种原因,绘图太小了&整体运动比预期的要短,在验证固件的所有设置或多或少都是正确的之后,我在原始罗斯托克上发现了一个误差,即增量托架偏移量为22,现在为28.0mm,但这并没有解决问题主要问题。因此,我开始测量皮带节距,如预期的2.5毫米,然后我去数数齿数,然后我发现问题出在哪里:我认为是18齿的皮带轮实际上是16齿的皮带轮。一旦在固件中纠正了这一点,结果会好得多。
还有一些问题的步骤有时会丢失
从整体上看,它的速度相当高,每转400步,16齿T2.5滑轮意味着它达到了arduino的最大步数极限
除此之外,由于末端止动装置的设置尚不完善,因此存在一些起动高度重复性问题
尽管如此,我没有机会再次尝试Repeter固件。
09/05/13
i端部止动块的安装
开始校准
它符合图纸要求(目前还不是很好)
homming的一些问题:当发送移动命令时,它会正确移动,但当homming时,步进电机会振动,没有任何移动。我认为这是固件存储中的错误,或者步进电机TBC中的电流过低。
对于Repetier
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